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二號瓶裝線貼標機改造
內(nèi)容描述:
當時的情境是怎樣的
2019年底,二號瓶裝線正式投入生產(chǎn),在生產(chǎn)的過程中,貼標機運行不暢,經(jīng)常誤報警(提示存在漏貼標,實際貼標完好),而且間歇性的失去分頻功能,導致大量瓶子擠在分頻輪處,從而發(fā)生貼標錯誤,嚴重影響整條線的生產(chǎn)效率。
你的目標是
1、解決分頻輪扭矩不夠,確保正常分頻,提升整線效率。
2、消除誤報警,提升整線效率。
你采取了哪些行動
堵轉的原因為藥瓶、分頻輪都是軟性材料,相對的摩擦力大。而分頻電機是一個20W的單相異步電機,由電子調(diào)速器調(diào)速。電子調(diào)速器是通過調(diào)整電機的電壓來控制電機的速度,在速度較低時(正常生產(chǎn)的時,分頻轉速不會很高),會降低電機的電壓,從而降低輸出功率,使分頻輪扭矩變小。經(jīng)過經(jīng)濟成本與時間成本上的考慮,我們將調(diào)速器更換為VFD(變頻器),達到低速大扭矩的目的。還將原電機更換為一個200W的單相電機,更換配套的安裝支架。
誤報警的原因是只有一個漏貼標檢測傳感器,無法做到全方位檢測。我們在原漏標檢測傳感器的對面再加一個Leuze(勞易測)熒光傳感器,對瓶身有一個180°的對射式檢測,使之瓶身只要貼標了,至少有一個傳感器感應到,從而解決漏貼標的情況。
結果是怎樣的
徹底解決了以上兩個問題,明顯提升了瓶裝線的生產(chǎn)效率。